在福建厦门地铁6号线项目的盾构区间内,探照灯的光束刺破黑暗。中交三航局六公司盾构中心的安全总监吴继昌像往常一样,仔细检查着盾构设备的维保情况。突然,监测仪屏幕上跳动的红色数字,如同警报一般,打破了隧道里的平静,屏幕显示:推进油缸压力过低!技术人员紧急对盾构机进行全面检测,原来直接原因是油缸磨损严重。
油缸,作为盾构机的“心脏”,不仅是核心动力来源,更是姿态控制中枢。三航局参建的厦门地铁6号线项目,作为厦门“跨岛发展”战略的重点工程,其区间内复合地层复杂多变,施工难度本就极大。此次推进油缸的磨损,直接影响设备动力输出,若放任不管,掘进轨迹偏移将成为悬在头顶的“达摩克利斯之剑”。然而,盾构设备“只能前进不能后退”的特性,使得设备大修通常要等到整机出洞后才能进行。可此时,盾构机才推进300米,距离全线贯通还有4个多月工期,盾构机带“病”作业绝不可行。经综合讨论,在确保安全的前提下实施洞内换缸,成了唯一的解决方案。
在洞内更换油缸,堪称一场高难度的“地下手术”。地下20米的狭窄空间,仅能勉强容纳2人站立,技术人员操作时仿佛被束缚了手脚。设备内液压管路与电气系统如同交错的血管和神经,稍有不慎,就可能引发高压油喷射、电气短路等致命危险。面对挑战,项目团队迅速行动。他们对盾构机进行全面“体检”,仔细研究国内外类似工程案例,结合区间特有的硬岩地质条件和盾构机型号,精心制定了一套详尽的方案。方案的核心在于“拆旧装新”的完美衔接,既要守护好已安装的盾构管片,又要让新油缸安装精度达到毫厘不差。
为确保方案万无一失,团队在地面展开无数次“模拟手术”。每一次油缸的拆卸、安装演练,都精确到最微小螺丝的拧紧力度也都要反复测试。大家心里清楚,任何一个疏忽都可能酿成大祸。经过无数次演练与复盘,改进措施不断完善,直至演练结果远超标准。
终于,油缸更换正式拉开帷幕。操作人员小心翼翼地钻进盾构机尾部舱室,仿佛走进一个精密的“钢铁心脏”内部,开始了紧张的拆解。当旧油缸即将脱离机体时,最惊险的时刻来临了。连接油缸本体与盾构机主体的柔性关节——油缸球头与盾构管片之间仅剩50厘米的安全距离,稍有晃动就可能引发严重碰擦。项目团队巧妙利用油缸球头可摆动的特性,精准调整盾构机姿态,硬生生腾出了宝贵的操作空间,为设备拆卸创造出毫米级的安全间隙。最终,旧油缸以仅5毫米的惊险间隙顺利脱离。
旧油缸拆下,新油缸的安装更是一场精度的较量。新油缸通过3个定位器精准就位后,团队立即用法兰将其固定在盾体上。这时候,控制油缸与法兰面的间隙就成为重中之重。技术人员以1度为最小单位精调拼装机角度,严格执行三重检测流程:先用游标卡尺初步测量,再用激光测距仪精准校准,最后用塞尺复测确认。随着最后一颗螺栓紧固到位,监测仪上的各项参数终于恢复正常。一直紧绷神经的吴继昌激动地说,“换置了新油缸,盾构机推进性能大增,完成接下来的施工任务没有问题!”
“启动试推进!”指令下达,盾构机发出“轰隆”的轰鸣声,再次缓缓启动。监测仪屏幕上跳动的绿色数字,宣告着推进油缸压力正常。这一刻,每个人脸上都洋溢着欣慰的笑容,这场惊心动魄的“心脏手术”终于成功完成。
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